忙,都很努力的在推动进度。
不过努力有时候并不会有太大效果,破局的关键是研究局带来的新型材料,一种材质近似皮子的柔性材料,和皮子最大的区别是高温耐性好,能承受两百度以上的温度不发生永久变形。
听说是魔法加工出来的材料,反正重工这边的人不懂,只管用。
柔性材料的加入,其缓冲和密封效果,立刻就让精度上了一个台阶,车工件基础精度提高到一毫米内,高级技术工人已经能借此生产出误差小于0.1毫米的工件。
平面件仍然在和毫米级精度战斗,不过设计组有望在短时间内做出突破。
这个月报告提交上去,重工马上就迎来首批订单,制造无缝枪管,至少造一万根,十万也不嫌多!
明明是很要紧的事,同时来的还有一个完全不同的命令:严禁工人连续操作机床超过四小时,两次上机之间至少休息两小时。
重工建成这段时间虽然有人受伤,可也没出什么重大事故,不知道为什么会有这么个命令,大家只能严格遵守。
很快便发现了其中的好处,在没有什么工艺和设备调整的情况下,只是增加了休息时间,良品率就有所提升。
不过无缝枪管并未立刻造出来,这东西比靠想的要难很多。
因为枪管的内径有限,而镗刀支架受限于材料,做长了会出现震动甚至导致断裂,只能试着两头镗孔。问题是这么做,打通时经常产生超出纸面数的误差,具体讲就是把弹头往里面丢,它很容易在中间卡住。
问题反应上去,得到的回复是和他们无关,要等铁厂攻克相关问题。
可这么多枪管订单军队明显急着有用,重工厂也不能干等着,组织高级技工给大家上课交流经验,设法用人力提高良品率。
这样折腾半个月,才产出一百根达到要求的无缝枪管,不过对于整个订单量,产能明显不太对。
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